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生死时速:沃尔姆真空泵助力32℃高温下的生产保卫战

2022年夏季,华东某精细化工企业在溶剂回收工序遭遇生产瓶颈。其使用的液环罗茨机组在环境温度≥32℃时,真空度从设计值 -0.098MPa(G) 降至 -0.07~0.08MPa(G),导致下游罗茨泵无法启动,整条生产线被迫降负荷运行。企业生产经理王总表示:“去年 7-8 月,我们的周均产量仅 6 吨,产品含水量超标至 12%,客户投诉率同比上升 400%。”综合考虑客户对于节能增产的需求,沃尔姆真空制定方案将液环罗茨机组升级为螺杆罗茨机组,使得机组不再受夏季温度影响,能够全年高效工作。

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三大核心痛点

1.产能瓶颈:高温季产量腰斩

  • 原液环罗茨机组设计产能为 30 吨 / 周,但 2022年 7-8 月实际产量仅 6 吨 / 周,产能利用率仅为20%

  • 每台机组每天需启停 3 次,每次重启耗时 2.5 小时(含抽真空时间);

  • 因真空不足导致的生产中断,造成订单交付延迟率达 67%,客户索赔金额累计超 200 万元

2. 质量危机:含水量超标 80 倍

  • 产品标准要求含水量≤0.15%,但高温季实测值达 12%,超出标准 80 倍

  • 水分残留导致产品纯度下降,精馏工序能耗增加 42%

  • 因质量问题产生的退货率占总销量的 18%,客户投诉率同比上升 400%

3. 能耗黑洞:综合成本居高不下

  • 液环泵单台功率75kW,罗茨泵7.5kW,合计 82.5kW,整套机组实际运行效率却不足 50%

  • 液环泵的冷却水与被抽气体接触,被污染,因此含有各种酸碱有机污染物,每个月需要对4吨水进行污水处理,每年要花8.6万元

  • 夏季需额外开启75kW冷冻机组,电费整个季度增加将近13万元


改造方案

沃尔姆技术团队通过现场测试发现,液环泵工作液(自来水)在 38℃时汽化压力达 6610Pa,主罗茨泵吸排气压差达到10kPa,导致罗茨泵无法启动。综合考虑客户对于节能增产的需求,于是制定方案将液环罗茨机组升级为螺杆罗茨机组(DMY600罗茨泵 +DMY300罗茨泵+ ESDP900螺杆泵),机组不再受夏季温度影响,能够全年高效工作

实施效果

改造前后数据对比如下


指标
原液环罗茨机组沃尔姆螺杆罗茨机组改造效果
名义抽气量(L/s)600600

有效抽气量(L/s)

250600+140%
稳定真空度(Pa)1200400+200%
产量(吨/周684+1300%
产品含水量(%)120.14-99%
机组总功率(kW)82.530-63%
单台机组电费(元/年)604800172800-71%
单台机组污水处理费(元/年)864000-100%

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sales@volm.com.cn
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